“通過多年的不斷提升,不銹鋼中板的成材率要想再提高1%,實在是太難了。”高佳春告訴記者。
高佳春是太鋼不銹熱軋廠安全生產技術科的質量主管。半年前,剛接手這活時,可把他愁壞了。
“別說是1%,就是0.1%,都很難。但是面對嚴峻的市場形勢,提高成材率卻不失為企業(yè)降本增效的一個好辦法?!?
以一個常規(guī)品種為例,成材率提高1%,噸鋼就可多掙幾十元。如果是一些特殊品種,成材率提高1%,那利潤就更可觀了。高佳春與同事們先把思想統(tǒng)一了,又理清思路,便開始了第一步工作。
他與兩個同事組成了一個小組。為了摸清現場情況,他們首先進行了跟班作業(yè),記錄、統(tǒng)計重點數據。那段時間,只要是生產不銹鋼,他們一定就在現場跟著。20多天,不分晝夜。
原本相對固定的工作時間被打亂,吃飯、休息等作息時間也同樣被打亂,被打亂的還有他們親人的家庭生活。高佳春說,特殊情況特殊對待,只要有效果,這點付出值得。
情況摸清后,大家真還覺得有辦法。他們認為首先要從源頭上“卡死”。從坯料入手,高佳春與同事們商討,共同擬定了一份相對精確的要料標準,送到了制造與質量管理部相關人員的手中。
該廠的一名技術人員給記者打開一份數據表格,指著上邊密密麻麻的數據說:“這就是根據我們提出的要料標準,制造與質量管理部給我們的坯料情況?!边@樣的數據有四五千條。為了驗證要料標準的合理性,高佳春與同事們每次拿到這個數據表后,都要一條一條地進行對比。然后,再對要料標準進行完善。
功夫不負有心人。在制造與質量管理部的支持配合下,按照他們提出要料標準的坯料,當月就節(jié)約不少。這份要料標準試行了三個月后,一份正式完善的要料標準就被固定下來。
與此同時,高佳春與同事們又把眼睛向內,盯到了過程控制上。為了通過職工操作提高成材率,各作業(yè)區(qū)組織了勞動競賽,對重點崗位人員進行激勵;此外,他們還找出了多種影響因素,以相應措施進行落實。
打開不銹熱軋廠2013年成材率統(tǒng)計表,一條紅線緩緩向上,這條代表著不銹鋼中板成材率的紅線,年底比年初提高了1%。高佳春與他的同事們實現了既定目標,這份成果來之不易。
進入2014年,他們給不銹鋼中板的成材率提出了一個更具挑戰(zhàn)性的目標。他們說,不管再難,辦法總會有的。這需要勇氣,更需要信心
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